提起井下設備,鏟運機、各類臺車、鉆機、礦車,礦業分公司銅綠山礦采礦車間分管設備副主任劉遠剛如數家珍。生產靠設備,自任副主任以來,他琢磨著怎么盤活設備,讓生產更“活”。他盯住主要設備,抓住關鍵設備,保證設備運轉率達到了96%以上,為巖層深處的采掘增添強勁的動力。
設備活起來,安全有保障
劉遠剛是設備專家,二十多年的維修經驗,練就了“望、聞、切、診”故障診斷法。他把這一方法在維修人員中推廣,設備檢修過程中,他要求維修工細之又細,發現隱患立即整改。
2018年5月份,-485米卸載站大梁變形,基腳螺絲松動,供礦礦車進礦倉撞擊托輪,存在重大安全隱患,嚴重制約著生產。劉遠剛實地檢查后采取幾重措施,2天完成整改,保障卸載站的安全。他采取用直徑28毫米的鋼絲繩懸掛卸載站左邊大梁,加工制作法蘭螺絲拉緊,下面用楔鐵楔死并焊接固定,保證大梁的穩固性。為防供礦礦車進礦倉與托輪相撞,他將卸載站托輪尺寸調整為高900毫米,寬1470毫米,消除了安全隱患。職工開著礦車進卸載站,卸礦、出站很順溜,又安全又快,供礦的效率明顯提高。
年初,針對用電安全,劉遠剛還組織對-365米至-725米中段井下設備設施的接地線進行整改,共敷設安裝1.35萬米。
設備活起來,生產提效率
設備“活”起來,生產才能“活”起來。
2018年4月份,車間實施架構調整,實行設備大包模式,產量是否達標,設備起著關鍵性作用。為確保設備正常運行,劉遠剛身先士卒,撲在設備管理第一線。2018年8月份,為進一步保障安全,提高井下鑿巖效率,采礦車間新引一臺ZY41D全液壓單臂中深孔臺車。8月23日,設備進入-485米中段9434采場,劉遠剛和廠方及技術人員在現場反復調試,解決了三個大問題。設備進場試用的時候,劉遠剛發現臺車是個“左撇子”,鉆臂只能靠左側打垂直孔,對靠右1.2米范圍內無法打孔。怎么回事?原來臺車鉆臂結構所決定。他和廠家及技術人員重新設計鉆臂,讓鉆臂結構發生改變,鉆臂的旋轉角度隨之改變,左右兩機側均可打垂直孔。臺車的鑿巖效率提高,提前一周時間圓滿完成9434采場中深孔施工任務。同時,考慮到臺車加油點有幾十個,靠人工加油潤滑效率太低,劉遠剛提出在臺車上加裝電動潤滑油泵,解決了集中潤滑的問題。
2019年3月份,他集中組織技術骨干對3#鏟運機閑置設備進行修復,對變速箱、變矩器、電控系統、控制工作油路、鏟斗進行翻修,恢復工作性能,投入到車間生產中,緩解了車間設備緊缺的現狀。2019年4月份,9410中深孔采場一臺鏟運機出故障,影響出礦。劉遠剛帶領技術人員,對81號遙控鏟運機進行大修,在一周的時間內完成車載接收單元、遙控集成電路的修復。81號控鏟運機煥發新生命,迅速投入使用,為9310中深孔采場生產提供安全生產保障,加快了生產循環進度。
設備活起來,降本促增效
設備除了提高生產效率的潛力,還有沒有降本增效的潛力?
劉遠剛用實際行動回答:當然有!他在工作中不斷地學習,思考良方,積極提出合理化建議。-725米供礦8臺2立方礦車均為連桿式開關門裝置,開門角度約為60度,遇到稍大一點礦石就會卡車門,無法卸礦。劉遠剛帶領維修人員將礦車車門改成掛鉤式自動開關車門,開門角度有90度以上,礦石不再卡車門了,卸礦的效率得到保障。他還成功大修了1臺存放多年的GA75空壓機,用以吹礦車,避免礦車粘礦影響供礦效率。而改造車門,所用的材料全部為井下的邊角余料,8臺礦車節約1.2萬元。
井下運設備,少有大型設備助力,多靠人工搬運,職工勞動強度大。劉遠剛看在眼里,心里很不是滋味,帶領維修工大修1臺CY1柴油鏟車,更換發動機的油路、渦輪增壓裝置配件,修復散熱器,恢復電路。柴油鏟車動起來了,職工在井下運輸物資、開展文明生產,職工勞動強度降下去,工作效率提起來,效益隨之提起來。2018年,他嚴格加強修理性備件及外委修理管控,落實降本增效措施11項,節支36.26萬元。
(梅曉艷 周志剛)