“我們耳邊制作質量穩定在98.7%以上,比上月提高了2.5%?!?1月7日,冶煉廠電解車間黨員張振武眉開眼笑地說道,看到“卡脖子”難題解決了,崗位現場的笑語聲響起一片。
原來,由于電解老系統大板陰極銅周期延長,陰極銅單塊重量增重60公斤以上,陰極銅耳邊容易發生斷耳現象,易影響高純陰極銅產出率的提升。這可愁壞了現場人員,盡管大家提出了不少意見,可是問題依然存在,沒有明顯推進。“目前是四季度奪產的關鍵階段,我們從運行、質量等都要加強系統攻關,節假日期間也不例外?!敝Р奎h員鄧沖這樣說道。
說干就干,大伙尋思著加快速度,生產可不等人。在隨后的幾天里,大伙一頭扎進現場裝置的優化中,為了能讓“責任田”里長出“好莊稼”,大家可沒少花功夫 ,檢查配置、測試、調試……通過梳理,搜集系統工藝及附屬設備的各種運行參數,逐項排除疑難點,仔細摸索運行規律,從中尋找更有效的解決辦法,時而觀察氣壓的變化,時而查看銅酸配比控制,忙碌得熱火朝天。
“雖然錯過午飯,但沒有錯過搶產?!薄盀榱速|量,崗位上過節不算啥!”黨員們邊擦著臉上的汗邊笑著說。磨刀不誤砍柴工,一番繁瑣的“幕后”功夫,正是為攻關改善推進開展的 “預熱”。第一步進行凈化優化,對種板工藝指標進行調整,加強控制電解液成分和電解液的過濾,還建立“三級”質量監控體系,對耳邊瑕疵點把關跟蹤,即崗位人員自查、小組長檢查、班長抽查,及時反饋裝置調整優化操作,營造“人人都是質量員、人人都是把關者”的良好氛圍。第二步,質量攻關,進一步提高鈦板打磨質量,及時對鈦板板面氧化層進行酸洗和修復。保證陰極片生長質量。
努力付出必有回報,采取一系列措施后,經過連續兩周的監測,改善成效是“杠杠”的好。“這下好了,不僅減少了斷耳現象,提升了A級銅產出率,還降低勞動強度,真是一箭多雕呀。”大伙心里可樂開了花?!按蠡锊荒茯湴? 一定要再接再厲干工作,繼續加強崗位操作?!钡谝恢Р繒浉哂窭虼蠹夜膭?。
“嚴密監控生產前、生產中、生產后各環節,質量控制可是一場沒有終點的接力賽?!秉h員鄧沖回應。高玉利聽到大家的這些議論聲,內心感到非常欣慰,他再一次鼓勵大家:“質量提升無止境,只要我們持續改善崗位操作,一定會獲得更好的生產指標?!?
(鄧小輝)