“你們看,咱們電解槽出液口改造后,現在殘極率降低了0.5%。”5月5日,在冶煉廠電解車間老系統,槽面黨小組成員余林峰在群里發送了一份統計數據。
“呵呵,小小技改就能產生這么多效益,了不起!”得出以上結論,一時間讓大伙欣喜不已,黨員微信群熱鬧了起來,沒想到小小技改,可以產生這多效益。
事情還得從半個月前說起。槽面班在生產中發現,殘極下部溶解過多,而上部溶解較少,造成殘極穿孔較大,電流局部集中,致使單槽槽壓升高,導致殘極率上升,電單耗加大,加大生產成本。“過好緊日子,我們黨員不僅要帶頭干活,更要開動腦筋干活。”車間老系統槽面黨小組決心解決這一難題。
如何既降低殘極率,又減少電耗?這一難題橫亙在大伙面前。愛琢磨的他們,暗暗跟“難題”較上了勁,他們堅信只要找準根結,總能找到兩全其美的對策。“選擇了難題,就要有攻克的信心,這樣才能挖掘生產潛能多創效。”黨員黃運說。
生產不等人,之后的時間里,槽面黨小組成員到現場查問題,大伙一頭扎進現場,找尋解決問題的措施。專注地尋找著蛛絲馬跡,圍著現場轉了一圈又一圈,跟蹤系統運行狀況。終于,大家發現原來是由于部分電解槽老化修補后,槽幫表層玻璃鋼的疊加,造成陽極板上沿漏出電解液液面過高,使未浸泡在電解液里的陽極板無法電離溶解。
摸清了問題的癥結后,大伙再三合計,便想到這個“土辦法”。根據電解槽內電解液液面變化情況,按尺寸用PVC軟管制作出液口套頭,分別在電解槽出口兩端套上出液管套頭,這樣能抬高整槽液位,使部分未能溶解的陽極板能有效得到再次電離溶解,從而降低了電解殘極率。且陽極板面均勻的電離溶解,表面穿孔現象逐漸減少,從而充分的解決以上問題。
功夫不負有心人,技術改造采納實施后,取得了良好的效果,殘極率降低了0.5%,恢復到控制目標區間,電單耗降低到308度/噸,月創效5萬余元。“這個小改造,真牛!系統高效運轉可多虧了你們。”小妙招解決難題讓職工拍手稱贊。言語間,槽面黨小組自豪感藏都藏不住。
“降耗就是創效。只要不斷地創新工作方法,改善現場工藝,就能不斷趕超。”目前,在崗位上攻堅創效“亮出名片、立起標桿”已蔚然成風。改善的“火情”在哪兒,黨員們攻關就在哪兒,黨員信心滿滿、干勁更足!
(晨曦 劉建新)